CA6150车床机械结构的数控化改造设计是嘛
CA6 1 50车床机械结构的数控化改造设计
对现有CAl650普通卧式车床进行了数控化改的刀架转位进给部件等,换尔后上了滚珠丝杠螺母副和由数控系统控制的刀架自动转位部件,安装行程开关以及滚珠丝杠螺母副润滑系统等。改造后的车床,机械结构能满足数控化的要求。
1 改造的内容
1.1主传动系统
主轴脉冲编码器的加装。将型号是PIE8—1024一C05D的主轴脉冲编码器用两个直径l50 mm、传动比为1:1的尼龙齿轮与主轴联接,实现对伺服电动机的控制。
1.2纵向滚珠丝杠的安装
利用机床原来走刀箱上的丝杠轴承及轴承座,作为滚珠丝杠的左端支承,利用双螺母进行左端轴向预紧,利用走刀箱端的轴承座端而进行轴向定位。支承短轴与滚珠丝杠采用直径6mm,锥度为l:5的圆柱销与联轴套连接起来。在滚珠丝杠的右端,在丝杠托架上布置一个轴套式滑动轴承作为径向支承,利用传动比为1:2的减速箱左端而作为轴向定位,通过双螺母预紧,将减速箱固定在丝杠托架上。减速箱输出轴与滚珠丝杠仍然采用圆柱销连接。支承,在原支承处布置一对推力球轴承。远离操作者一端,用一个联轴套和一根连接短轴,把滚珠丝杠与减速箱输出轴连接起来,将丝母鹰固定在中滑板上,带动中滑板运动,从而实现刀具的横向进给运动。
1.4自动回转刀架的安装
将原刀架拆下,去掉车床的小滑板,加装一块方铁,安在中滑板上,以调节刀架与机床主轴间的高度。刀架放在方铁上,卸掉电动机的风罩,逆时针转动电动机,或用内六角扳手转动轴承盖上的内六角,使刀架转动定位后,装两块相对并错开10mm上螺钉,然后将刀架固定。
1.5滚珠丝杠副的防护
采用毛毡圈对螺母进行密封,毛毡圈的厚度为螺距的2到3倍,而且内孔作成螺纹的形状,使之紧密地包住丝杠,并安装于螺母或套筒两端的槽孔内。对于暴露在外的丝杠,采用折叠式塑料防护罩,以防止尘埃和磨粒粘附到丝杠表而。
2 改造的设计计算
2.1滚珠丝杠的设计计算
滚珠丝杠副已经标准化,在选用滚珠丝杠副时,首先要确定螺距n、名义直径D。、和滚珠直径d。这3个主要参数。在确定后两这也将给挤出机行业提供不竭的发展动力个参数时,采用验算的方法,即在规定最大轴向载荷Q的作用下,滚珠丝杠能以n=33.35 r/min的转速运转500 h而不出现点蚀。
2.2纵向进给系统的设计计算
已知条件:
工作台自身的重力W=800 N;
3 结束语
通过对CA6150车床的机械传动机构的研究设
计、机械传动系统的更换,使改造后的车床具有了准确定位、直线插补、圆弧插补、暂停等数但用电的方式可能全然不同控功能,能够加工山符合要求的复杂零件,大幅提高了生产效率,减轻了工人劳动强度,提高了机床的加工精度。随着电子技术、计算机技术和管理技术的不断发展,对现
有旧设备进行数控化改造以提高设备的数控化率,将大有所为。
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